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Victor Torquato is a Gestão de Operações Industrial | Processos| Qualidade. Sólidaexperiência com gestão industrial, reestruturação e implantaçãodas áreas de processos, operações e produção. Gerenciamento decontrole de custos e orçamento. at Suprema Caju.
Suprema Caju
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Gerente De ProduçãoSuprema Caju Jan 2024 - PresentPacajus, Ceará, Brasil- Recorde de produção mensal - mar/24 ;- Recorde de produção diária e semanal em maio 24. - Recorde de corte semanal em junho/24. - Gestor de 95 colaboradores;- Responsável pela gestão das cadeias produtivas;- Ganho de lead time Projeto Inovador. Implementação do classificador de 40t com big bags R$ 150.000 mil reais de investimento;- Implementação da linha de varejo com ATM; - Organização de layout e fluxo de produção, com VSM;- Otimização de etapas redução do lead time em 8 dias até 15/11/24, 732 mil reais/mês;- Ganho em criação de uma atividade de ventilação, aproximadamente R$ 12 mil reais/mês; -
Gerente IndustrialPerfil Industria E Comercio De Papeis Mar 2020 - Jul 2023Eusébio, Ceará, Brasil- Aumento de produção na fábrica de saneantes de 30.000 unidades com 14 pessoas, para 58.000 com 16 pessoas, em 8 meses. - Start up de máquinas inutilizadas, aumentando 150% a produção. Compra de bombas adequadas para operação.- Instalação de tanques com a equipe da manutenção, tubulação, motores e inversores. Instalação e aumento de capacidade de unidades compressoras de ar, de 37 cv para 127 cv.- Criação de rotinas de inspeção e checklist de lubrificação, reaperto de quadros elétricos, preventivas de máquinas, trocas de óleo, limpeza de arcondicionado, chillers, empilhadeiras, baterias, caminhões, abastecimento e tratamento de água;- Readequação da oficina na equipe e nos equipamentos;- Adequação de máquinas extrusoras, corte e soldas e aglutinadores para aumento de capacidade. - Criação de procedimentos: Padronização de pesos dos produtos das embalagens, de corte dos papéis e de insumos intermediários para o processo; Criação de processos de venda de embalagem de uma fábrica para outra, processo de devolução de mercadoria, venda de aparas, de inventário e perdas. - Criação de requisição de uso e consumo no almoxarifado identificando por centro de custo cada setor; Criação de sistemas computadorizados, tais como: Inventário, separação da logística e requisições;- Implementação de rotinas quinzenais de segurança do trabalho com equipe técnica de segurança do trabalho, treinamentos em NRs, SPDA, combate a incêndio. - Implementação de sistemas para riscos ergonômicos e trabalho em altura.- Instalação de novos compressores;- Implementação de feedbacks nas experiências dos funcionários; - Criação de procedimentos sobre rotas e devoluções e análise de carga mínima desejada;- Rotinas diárias de acompanhamento de resultados para garantia do atendimento aos pedidos;- Criação de meta financeira para aumento de capacidade na fábrica de papel;- Controle das listas técnicas (composições) com acompanhamento de perdas diárias, implementando em 2020. -
Gerente De Melhoria ContínuaBetânia Lácteos May 2015 - Mar 2020Morada Nova, Ceará, BrasilAcompanhamento do Gerenciamento da rotina diário, com eficiência de máquinas, contaminações no setor da qualidade e manutenções realizadas, controle de leite, matéria gorda, com plano de ação para desvios.- Instalação do upgrade da linha do leite condensado (transporte de material, contratação de serviço, hospedagem, acompanhamento e análise do resultado), investimento em torno de R$ 850.000 reais;- Implementação dos procedimentos e aquisições da fábrica de bebidas mistas avaliada em R$ 1.600.000 reais;- Responsável pela metodologia 6 sigma (Yellow Belt e Green Belt) na empresa. Estimula e apoia a análise de processo e métodos empregados em cada setor (redução de atividades e custos). Suporte nas reuniões de rotina e no emprego das ferramentas da qualidade. - Acompanhamento e implantação do OEE nas plantas. Implementação de programa de gerenciamento online. Definição e criação de indicadores, metas e gatilhos (para todas as plantas). - Redução do consumo de água (Redução de 2.000 m³/mês); Testes com coque de petróleo nas caldeiras (inovador) em substituição da lenha. Redução no custo de filme stretch (16.680 R$/Mês); Redução no custo de resíduos sólidos (aprox. 12.000 R$/Mês);- Construção da Matriz de capacitação do industrial para os operadores, encarregados e supervisores.- Implementação de indicadores de performance na PLR dos gerentes e supervisores de forma a atingir o resultado;- Redução dos desvios de balança rodoviária de 30% em 2015 para 3% no final de 2016;- Implementação de sensores de nível nos tanques das fábricas para aumento de confiabilidade nos controles de processo;- Implementação no BI do controle de perdas da indústria.- Implementação do GEB (Gestão de excelência Betânia). -
Assessor TecnicoGerdau Sep 2013 - Apr 2015Simões Filho, Bahia, BrasilGerenciamento de projetos (desenvolvimento de aços aplicados para fio máquina, vergalhão e ampliados, plano de competitividade, rastreabilidade do produto na cadeia produtiva, implantação de controle online de processo), - Criação de um dispositivo de leitura óptica de faces de tarugo para rastreabilidade e não ocorrer problemas de qualidade. Criação de peças da máquina endireitadeira para produção de barra redonda 1/4, redução do custo logístico, jan/15. - 6 sigma Responsável pelo redução de R$ 1.718.287,70 – O projeto visava reduzir o consumo de refratários, trabalhou-se na vida útil das panelas e no consumo de refratário do distribuidor, trabalhando no desperdício e nas atividades de rotina. Neste projeto, desenvolvemos fornecedores para substituir fornecedor local. - Responsável pela qualidade dos produtos produzidos na laminação a quente, comparando os resultados de aços produzidos em outras unidades, através de controle estatístico de processo e avaliação de contaminantes, propondo melhorias para redução de custos e processo. -
Especialista TécnicoGerdau Feb 2012 - Aug 2013Maracanaú, Ceará, BrasilMelhoria na qualidade do produto do lingotamento contínuo sempre com foco no cliente interno. Implementou remover de borra de oxi corte, onde reduziu a perda metálica da laminação, além de implementação de rotinas para melhorar a refrigeração dos tarugos, isso impactou na redução de trincas e outros problemas de qualidade.- Controle de processo da temperatura do forno panela para redução da variação de temperatura no distribuidor. Apoio na rotina com foco na estabilização dos processos e padronização, aplicando estatísticas no processo; - MASP para redução do consumo de gás, implementação de massa para partida a frio do distribuidor, Redução em torno de R$ 357.000 reais anualizados em 2013;- Coordenador do projeto de rinsagem automática de panelas, projeto pioneiro no grupo onde visava eliminar a condição do operador posicionar manualmente a mangueira de rinsagem, além de ganhar tempo no processo produtivo, projeto todo trabalho em inglês.- Multiplicador da metodologia Safestart e análises estatísticas das oportunidades de melhoria de processo e segurança; -
Technical AssistantGerdau Oct 2010 - Feb 2012Maracanaú, Ceará, Brazil- MASP para redução da quantidade de reclamação de cliente nos produtoslaminados. Este projeto não tinha valor mensurável, mas afetava a satisfaçãodo cliente- Responsável pela metrologia da usina, analisando a incerteza doequipamento e propondo ações para melhorar a confiabilidade e reduzircustos;- Implantação do laboratório de macrografia para tarugos, inicio de controle dequalidade da aciaria;- Identificação de problemas com Ishikawa na balança do final da produção delaminados, resolvendo reclamações por problemas de peso;- Auditor interno pela ISO 9000 dos anos de 2011 a 2013, responsável naconfecção do plano de ação para atendimento as não conformidades -
EstagiárioGerdau Sep 2009 - Sep 2010Maracanaú, Ceará, BrazilGerenciamento da metrologia, indicadores estatítiscos de qualidade e apoiono SGQ. Desenvolvimento de controle por amostragem em tarugos. -
BolsistaFederal University Of Ceara Jul 2008 - Sep 2009Fortaleza, Ceará, BrazilMinistrou aulas, realizou estudos na área de polímeros e fez um programavoluntário (projeto Pescar). -
Ufc - LabpolFederal University Of Ceara Aug 2008 - Dec 2008Fortaleza, Ceará, BrazilTrabalho realizado com polímeros. -
ResearcherFederal University Of Ceara Oct 2006 - Jul 2008Fortaleza E Região, BrasilTrabalhos sobre soldagem em MIG/MAG duplo arame. Soldagem com ligas INCONEL.Custos de soldagem.
Victor Torquato Education Details
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Engineering/Industrial Management -
Finance, Economics
Frequently Asked Questions about Victor Torquato
What company does Victor Torquato work for?
Victor Torquato works for Suprema Caju
What is Victor Torquato's role at the current company?
Victor Torquato's current role is Gestão de Operações Industrial | Processos| Qualidade. Sólidaexperiência com gestão industrial, reestruturação e implantaçãodas áreas de processos, operações e produção. Gerenciamento decontrole de custos e orçamento..
What schools did Victor Torquato attend?
Victor Torquato attended Universidade Federal Do Ceará (Ufc), Frankfurt University Of Applied Sciences.
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Victor Dias Torquato
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